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捷誠石墨
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在機械加工行業中,液壓傳動的應用非常廣泛,比如各種半自動液壓傳動車床。這些機床在使用過程中,經常出現沖擊、爬行等故障。在診斷和維修時,無法在液壓控制元件(如各種泵和閥)上找到故障原因,導致維修工作陷入困境。而zui出現這種故障的原因往往在執行機構,即油缸活塞的密封件磨損嚴重。這種現象在“O”形密封圈中尤為明顯。
例1:CB 3463-1程控六角轉塔半自動車床在使用過程中,轉塔刀架進給速度無法調整。截止閥2關閉后,仍然蠕動向前沖,直到油缸底部才能停止,機床無法正常使用。
檢查和維護:檢查所有液壓控制元件,特別是速度控制元件,沒有發現問題。更換了一些速度控制閥,但故障仍未消除。拆開油缸檢查后發現,活塞O型密封圈磨損嚴重,導致油缸兩腔液壓油相互交叉。分析了原因。O型密封圈磨損后,有桿腔的氣缸與無桿腔的氣缸之間的間隙增大。當調速閥3或截止閥2關閉時,相當于切斷了有桿腔油缸的回油回路。
理論上講,當壓力油進入油缸的無桿腔時,在活塞上形成一個推力F,使活塞向無桿腔運動。由于油缸無桿腔內回油被切斷,腔內的油迅速形成背壓,使活塞兩端受力平衡,靜止不動。此時F has =F has nothing,而無桿油的壓力隨活塞面積變化,即P has > P has nothing。實際中,由于油缸兩腔之間的間隙,油缸腔中的壓力油往往會從高壓區流向低壓區。一旦出現流動,空腔中的壓力P降低,但壓力P不增加。作用在活塞兩端的推力F不> F,活塞失去平衡,向桿腔移動,尋找新的平衡點。這樣,活塞來回運動,直到受到外力而停止。上述現象給機床的維修帶來了很大的影響。更換油缸活塞的O型密封圈后,機床故障排除,運轉恢復正常。
例2:在某CE7120液壓仿形車床上,切削時仿形刀架向下轉到縱向進給時,刀具被沖壓,造成頻繁切削和廢功,機床無法正常工作。
檢查維護:檢查所有液壓控制元件無故障,維護工作將進入一段時間的盲區。拆開刀架縱向油缸,發現活塞油封的O型密封圈外圓已磨平,還發現活塞外圓尺寸不符合要求(機床制造原因),直徑方向小于標準尺寸0.8mm,活塞與油缸體之間有較大間隙,導致縱向油缸兩腔之間漏油。維修時更換了合格的活塞和“O”型密封圈,排除了機床的沖刀故障。
分析原因是在仿形刀架的刀具導軌就位的瞬間,刀架整體受到沖擊力F’。力分解后,一個水平推力F'1作用在縱向油缸的活塞桿上。同時電磁閥34E1-25B工作,縱向油缸有一個與壓力油相連的桿腔,沒有與調速閥回油回路相連的桿腔。帶桿腔活塞的力F由兩部分完成,一部分是F'1,另一部分是F1 = A1。正常情況下,活塞在力f的作用下開始向無桿腔運動,由于液壓油的不可壓縮性,無桿腔內的液壓油壓力急劇上升對活塞形成背壓,活塞的力平衡按照調速閥設定的速度平穩運動。此時,由于%F'1的作用,縱向缸腔內的壓力P2將大于P1。實際上,油缸的兩個腔由于間隙而導通。當P2>P1時,液壓油傾向于從高壓區的無桿腔流向低壓區的無桿腔。一旦發生流動,P2減小,P1增大,F1增大,活塞受力失去平衡,活塞帶動刀架快速向無桿腔移動。但瞬間過后,由于仿形刀架向下運動的結束,作用在縱向油缸活塞上的水平推力F'1自動消失,活塞的快速運動結束,刀架平穩移動,沖刀現象結束